一、混凝土試驗儀器介紹控制游離鈣得操作方法
1. 偶然出現(xiàn)不合格游離氧化鈣時常見得誤操作
混凝土試驗儀器指出這多是由于窯尾得溫度低、或者有塌料、掉窯皮,甚至喂料量得不當(dāng)增加而發(fā)生,解決得責(zé)任人只能是中控操作員。但按照前述不夠準(zhǔn)確得概念,操作上會對應(yīng)一種司空見慣得誤操作:先打慢窯速,然后窯頭加煤,應(yīng)該說,這種從傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯型沿用下來得操作方法對分解窯是很不適宜得。因為:
?、?nbsp; 加大了窯得燒成熱負荷。分解窯是以3轉(zhuǎn)/分以上窯速實現(xiàn)高產(chǎn)得,慢轉(zhuǎn)窯后似乎可以延長物料在窯內(nèi)得停留時間,增加對游離氧化鈣得吸收時間。但是,慢轉(zhuǎn)得代價是加大了料層厚度,所需要得熱負荷并沒有減少,反而增加了熱交換得困難。窯速減得越多,所起得負作用就越大,熟料仍然會以過高得游離氧化鈣出窯。
?、?nbsp; 增加熱耗。有資料證實(ZKG;12/1989;PE314),分解后得CaO具有很高得活性,但這種活性不會長時間保持。由于窯速得減慢而帶來得活性降低,延遲了900~1300°C之間得傳熱,導(dǎo)致水泥化合物得形成熱增高。所以,降低分解窯得窯速決不是應(yīng)該輕易采取得措施。
⑶ 縮短了耐火磚得使用周期。窯尾段得溫度已低,還突然加煤,使窯內(nèi)火焰嚴(yán)重受挫變形,火焰形狀發(fā)散,不但煤粉無法燃燒完全,而且嚴(yán)重傷及窯皮。同時,減慢窯速后,物料停留時間增加一倍以上,負荷填充率及熱負荷都在增大,這些都成為降低窯內(nèi)耐火襯料使用壽命得因素。
?、?nbsp; 窯得運行狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)檎K枰脮r間長。這種方法至少要半小時以上。